自中南股份煉鋼廠實現一鍵“煉鋼+出鋼”工藝貫通以來,11月,煉鋼廠多項指標取得新突破,其中全鋼種出鋼溫度降低5℃,螺紋鋼出鋼溫度降低10℃,按照出鋼溫度每降低1℃噸鋼成本降低0.5元計算,2023年預計年降本達2435萬元。
為深入開展全流程智能化煉鋼與降本增效工作,煉鋼廠積極探索煉鋼智能化提升存在的內在因素,緊緊圍繞智能化煉鋼開展攻關,通過對標先進鋼廠,針對冶煉周期、出鋼溫度等差距,制定階段性攻關目標,先后投入鐵水取樣平臺以及鐵包撈渣作業項目,11月煉鋼廠實現全鋼種的出鋼溫度降低5℃,螺紋鋼出鋼溫度降低10℃,轉爐降低出鋼溫度和渣料消耗得到明顯改善,使得轉爐能力有效提升,為全流程智能化煉鋼提供了條件。
煉鋼廠秉承“走出去、學進來、用上去、攻下來”的提升思想,針對智能化煉鋼,不斷學習寶鋼智能化煉鋼模式,圍繞130噸轉爐全自動出鋼技術開展攻關,歷時兩年終于實現了真正意義上的“一鍵煉鋼+全自動出鋼”工藝貫通,自動煉鋼實現了轉爐吹氧及出鋼的全過程無人化操作,成功解決了轉爐智慧冶煉*后一步的關鍵技術難題,推動煉鋼廠全流程智能化煉鋼邁上新臺階。
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